至德鋼業(yè)伊拉克MASS煉鋼廠提高電爐爐齡的工藝實踐
浙江至德鋼業(yè)有限公司介紹了邯鋼伊拉克MASS鋼廠在提高電爐爐齡過程中的探索和實踐,對噴碳、拉碳以及爐襯砌筑等進(jìn)行了分析和探討。針對MASS鋼廠現(xiàn)狀采取相關(guān)措施后,爐齡不斷提高,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。伊拉克境內(nèi)的Mass鋼廠是由意大利DANIELI公司整體設(shè)計,土耳其GEMONT公司負(fù)責(zé)設(shè)備安裝,河北鋼鐵邯鋼公司負(fù)責(zé)后期的生產(chǎn)組織和設(shè)備維護(hù)。伊拉克MASS煉鋼廠120噸電弧爐于2014年12月建成投產(chǎn),前期采用的是全廢鋼冶煉。電爐爐齡是電爐煉鋼生產(chǎn)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一,是電爐工藝操作水平最直觀的體現(xiàn)。由于MASS鋼廠廢鋼加工條件差,只是對廢鋼進(jìn)行簡單切割,并未分類,而是摻雜在一起,廢鋼成分波動大;并且MASS鋼廠因為電力供應(yīng)問題不能連續(xù)生產(chǎn),每天冶煉10爐鋼停爐。上述問題客觀存在,并且短期內(nèi)得不到解決,使得電爐渣線磚在250爐左右時已吃盡,后期渣線靠噴補料維持。由于伊拉克本土工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱,生產(chǎn)所需耐材全部是從國外進(jìn)口,耐材成本高,這使得提高電爐爐齡尤為迫切。
MASS煉鋼廠這座120噸超高功率配置較為先進(jìn),配有5支集束氧槍,3支燒嘴,3支噴碳槍,爐蓋分大小爐蓋,大爐蓋采用全水冷設(shè)計,小爐蓋外圈設(shè)計有水冷管道包裹。電爐上爐殼由12個水冷塊組成,屬水冷爐壁。電爐下爐殼爐壁由鎂碳磚砌筑,爐坡和爐底永久層采用耐火磚砌筑,工作層由耐火料打結(jié)。投產(chǎn)前期,為了提高爐齡,對這一區(qū)域渣線磚采用過挖補,爐役后期基本每爐次間都進(jìn)行噴補,使?fàn)t齡能堅持到300爐左右。后期在提高爐齡攻關(guān)中,針對此電爐設(shè)計特點,主要通過采用優(yōu)化渣線磚砌筑工藝、強化泡沫渣操作、優(yōu)化終點溫度及終點碳控制以及碳氧槍的投用優(yōu)化等措施,在12小時生產(chǎn),12小時停產(chǎn)的生產(chǎn)模式下,目前爐齡已基本穩(wěn)定在了450爐左右,攻關(guān)措施采取后,最高爐齡已一次性達(dá)到了479爐。
電爐下爐殼工作層耐材由熔池渣線鎂碳磚、爐底搗打料、偏心區(qū)出鋼口磚三大部分組成。爐齡主要由渣線鎂碳磚殘余長度所決定。
一、渣線鎂碳磚侵蝕機理。
(1)物理作用
加廢鋼、熔池受氧氣超音速射流作用產(chǎn)生的劇烈反應(yīng)、快速波動等操作都會對耐材產(chǎn)生強烈的沖擊、磨損、沖刷,鋼液高溫使耐材受熱膨脹、剝落,每爐的第一、二次料化完后,爐內(nèi)鋼液面較低,泡沫渣狀態(tài)不良,埋弧不好時弧光對爐壁的高溫輻射。
(2)化學(xué)作用
電爐吹煉在一個強氧化性氣氛中進(jìn)行,高溫氧化會脫除磚中部分碳,致使磚體工作面顯微結(jié)構(gòu)松動脆化,在煙氣、鋼液沖刷下剝落而被蝕損。鎂碳磚首先受爐渣中FeO、供入的O2、爐氣中的CO等氧化物氧化,使鎂碳磚表面形成了12mm厚的脫碳層而蝕損,同時,磚中碳被氧化后形成孔隙,熔渣從孔隙或裂紋處滲入,與MgO反應(yīng)生成(CaO·MgO·SiO2)、(3CaO·MgO·2SiO2)等低熔點固溶體,加速了爐襯的熔損。
因此,爐渣中FeO是渣線鎂碳磚侵蝕的主要原因,電爐爐底搗打料經(jīng)燒結(jié)成形后形成一個致密的整體,一直處于廢鋼沖擊、鋼水沖刷、高溫鋼液(渣)浸泡的惡劣條件下,因此要求搗打料具有良好的抗氧化、抗沖刷、抗熱震性。
由于MASS方原因,所有廢鋼混雜在一起,無法合理布料;由于電力供應(yīng)問題,每天只能冶煉10爐,無法連續(xù)生產(chǎn)。這些問題嚴(yán)重?fù)p害爐襯耐材使用壽命。
二、提高爐齡工藝措施
主要采取了如下措施來提高電爐爐齡:
1. 在砌筑下爐殼時,在渣線上增鋪一層舊渣線磚,以減緩氧槍環(huán)氧對渣線的侵蝕,減少爐役后期渣線磚和熔池磚的差距。
2. 拉碳操作,降低鋼水氧化性,減少氧化鐵對耐材的侵蝕。目前主要冶煉美標(biāo)螺紋鋼,電爐要求盡量高拉碳,并且拉碳率達(dá)到了65%以上。結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)鋼種情況,通過后期保終點碳操作模式,既能防止鋼水過氧化現(xiàn)象而導(dǎo)致脫氧合金的消耗,降低合金成本,同時也能有效地減少對爐襯的侵蝕,對提高爐齡能起到較明顯的效果。
3. 泡沫渣操作,為了更好地保護(hù)爐襯,在冶煉每一籃料熔化過程中,需要保證較好的泡沫渣狀態(tài)。在操作上主要是通過造渣全部加入爐內(nèi)后,采用降低供氧強度和同時采用點吹噴碳槍的方式迅速達(dá)到較良好的泡沫渣狀態(tài)。通過爐門口溢出少量爐渣后,觀察爐渣的狀態(tài),并在爐渣達(dá)到良好泡沫渣狀態(tài)后,組織裝入下一籃廢鋼。
4. 造渣護(hù)爐, 在冶煉過程中,使用噴碳槍,并且分批向爐內(nèi)中加入輕燒白云石(主要含MgO)和石灰,造出高堿度低氧化鐵的電爐渣。這一方法也基本上充分利用了DANIELI設(shè)計的較為先進(jìn)的噴碳槍的功能,能快速形成一定高度的泡沫渣,隨著泡沫渣高度的緩慢降低,具有足夠黏度的渣液也能夠充分地掛在爐壁上,形成一層爐襯的保護(hù)層,從而達(dá)到提高爐齡的目的。
5. 嚴(yán)格控制溫度 ,根據(jù)DANIELI提供的資料,出鋼溫度要求在1640℃以下。同時我們認(rèn)為溫度控制主要分為兩方面,一方面是通常比較看重的出鋼溫度;另一方面就是控制過程溫度。由于整個冶煉周期里基本有75%的時間是處在熔化期,把熔化期溫度控制好,同樣也對爐襯保護(hù)能起到至關(guān)重要的保護(hù)作用。根據(jù)每籃料型、料重,及時調(diào)整過程供量,通過實踐,在全廢無預(yù)熱冶煉模式下,將熔化期每籃料供電量控制在0.3~0.32 MVA/噸,在全熔后的第一個溫度基本能控制在1560~1580℃,從而較好地避免了過程高溫侵蝕爐襯。
三、各種耐材消耗直接分析
由于商業(yè)保密等各種因素,無法得到MASS公司的內(nèi)部具體耐材價格,無法進(jìn)行直接經(jīng)濟(jì)分析?,F(xiàn)只對各種耐材消耗及主要指標(biāo)進(jìn)行分析,具體如表所示:在采取措施后,由于減少冶煉過程中噴補時間,直接降低了電爐冶煉周期,進(jìn)而加快生產(chǎn)節(jié)奏,減少鋼水在鋼包中的浸泡時間,以及拉碳操作降低了鋼水氧化性,在提高爐齡的同時,還使得鋼包壽命得到提高。從目前生產(chǎn)實踐來看,以上措施效果顯著。
四、總結(jié)
1. 增砌一層渣線磚,能較有效地防止上下爐殼間縫間的鉆渣現(xiàn)象,同時能對原渣線第一層磚起到較好的防護(hù)作用。
2. 在冶煉過程控制中,在向爐內(nèi)添加造渣時,通過分批向爐內(nèi)加入石灰和輕燒白云石進(jìn)行造渣護(hù)爐,在每爐的第一、三次料分別配100~200 kg碳塊,同時在每籃料熔化結(jié)束后,采用點噴20秒左右的碳粉槍,既可以保證冶煉全程爐渣的泡沫化,也可有效地降低渣中氧化鐵含量。
3. 針對當(dāng)?shù)貜U鋼泥土夾帶量較大這一特點,根據(jù)渣況適當(dāng)提高石灰用量,確保冶煉過程中保持高堿度、高黏度的爐渣,可實現(xiàn)在爐壁上掛渣護(hù)爐的作用。
4. 冶煉采用拉碳操作,能有效降低鋼渣的氧化性,并通過提高爐渣的黏度,能有效保護(hù)渣線爐襯。
5. 冶煉過程溫度控制在1560℃以下,終點溫度控制在1640℃以內(nèi),對爐襯的保護(hù)效果較好。
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